測試包裝動力滾筒線更換,動力滾筒線,規格為L140000*W965*H760mm,原動力線體有40米Φ60、38’’滾筒可用。利用舊線的下支架、氣路、線槽。承重250KG,護邊型材新做,采用T3鋼板折彎制作,表面靜電噴粉,滾筒為Φ60單鏈輪積放式鍍鉻滾筒,更換傳動鏈條為臺灣桂盟4分標準鏈條。更換新的超高分子聚乙烯鏈條導軌。增加17套新的德國SEW齒輪減速馬達。配相應機頭機尾,新阻擋器及電磁閥,溫嶺-IV。每一米間隔一個阻擋器。新做頂升移載,固定板采用T5鋼板折彎制作,表面靜電噴粉。頂升采用1套日本SMC或德國FestoΦ140*50標準氣缸。配進口四導柱。設備的正常工作噪音不得超過75分貝。
測試包裝動力滾筒線電控部分
1.配合機械施工安排,分段進行電控調整改動,如圖,整條傳輸線分為:ab; bc; cd; ef; fg; gh; hi 共計7段;為保證施工期間停線減少到最少天數,增加PLC進行分段控制;
2.第一期,改動ab; fg; gh; hi 共4段。電控新增PLC進行控制,主PLC采用RockWell-AB5000,網絡模式為Device Net總線,分站采用TURCK-BL67網關、模塊。以上均為新采購部分,光電傳感器,控制線均采用現有設備改造,考慮到分界處的交接控制,增加光電開關8個,采用現有相同型號的BT18光電開關;電機用新的空開、接觸器控制供電運行(需有過載保護功能),每個馬達安裝一只隔離開關,將馬達線路經過隔離開關后再連接到馬達接線盒,安裝新的急停開關,安裝新電柜;同時將舊有PLC內的節能控制程序刪除或停止,即在整體施工過程中,包裝傳輸線不會進行節能停機,減少因電機改動而停線的風險;
3.第二期,改動bc; cd; ef共3段。電控通過第一期的新增PLC進行控制,網絡模式為Device Net總線,分站采用TURCK-BL67網關、模塊,以上網關、模塊采用現有設備重新安裝連接。傳感器,控制線均采用現有設備改造,電機用舊有的空開、接觸器控制供電運行,新增每個馬達安裝一只隔離開關,將馬達線路經過隔離開關后再連接到馬達接線盒,重新定位安裝現有電柜;
4.一,二期結束后,進行整條包裝傳輸線的運行調試,所有電機的空開、接觸器必須帶有過載保護功能,所有,馬達接線帶有隔離開關,所有電機增加節能控制程序,空載3min或滿載1.5min電機自動停機;同時在舊有PLC內刪除包裝生產線的相關程序;
5.考慮電機的噪音改善,每臺電機配置變頻器一個。
MCI kitting 線體改造
線體高度從640mm降到300mm.更換支撐架。新建皮帶線,分三段。進口段長1米,斜坡段長1.5米,出口段1米。支架采用50X50X2.0方通制作,連接板采用δ5鋼板折彎,護邊采用T4鋼板折彎 ;皮帶采用T5防滑皮帶;帶剎車BMG馬達,配變頻器控制;電控:a.控制按鈕遷移: b.線體進口控制;電控要求:增加PLC控制,每兩條kitting線共用一塊三菱PLC。控制效果為3段皮帶線上,每段皮帶上任意時刻只能有一臺料箱,前一段皮帶上的料箱走空后,后一段皮帶才能繼續傳輸物料;如同一段皮帶上同時出現2臺料箱,則所有皮帶停止運行(過載保護),在人工復位后,才能重新啟動運行。
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